中國鐵合金網:今年以來,酒鋼大力實施5G智能化焦爐項目,將智能機器人和5G網絡等智能裝備以及數字孿生等技術成功應用于焦化過程控制、工藝優化、設備運維等方面,有效提升生產效率、改善作業環境、提高安全水平、降低生產成本,為焦炭行業數字化轉型和智能化升級提供了有力支撐。
宏興股份宏翔能源公司1號2號焦爐共有8臺軌道車,每臺軌道車安裝一臺無線網絡(AP)設備,PLC通過無線網絡將控制數據傳輸至控制室。項目實施前,兩座焦爐只有一套無線網絡,無線網絡出現故障后,PLC控制數據就無法正常傳輸至控制室,會直接導致業務中斷。基于現狀,酒鋼用“浪潮5G端計算網關”替換軌道車上的無線網絡設備,并將軌道車上“浪潮5G端計算網關”接入現有無線網絡,同時為其配備5G物聯網卡,分別建立無線網絡和5G網絡Vxlan隧道。開啟隧道雙發選收模式或主備鏈路模式后,PLC控制數據就通過Vxlan隧道傳輸至控制室,確保在任何一條鏈路出現故障時,控制室業務都不會被中斷。
在5G智能技術的加持下,1號2號焦爐實現了遠程“一鍵煉焦”,即立足“5G+工業互聯網”技術平臺,利用5G網絡系統和車輛智能控制系統,將遠程控制、智能化控制、視頻監控等場景引入煉焦生產作業中,實現了焦爐裝煤車、推焦車、
攔焦車、熄焦車的精準定位和聯鎖控制等功能。司機在集控中心即可高效安全地完成推焦、接焦等操作,大幅改善了作業環境、提高了作業效率。同時,“5G+智能巡檢機器人”成功替代傳統人工巡檢,可實時采集、記錄、監測、回傳巡檢現場的圖像和聲音等數據,并對其進行自動分析,實現了智能巡檢、數據分析、智能預警等功能,提高了巡檢的準確性和可靠性,提高了安全水平和生產效率。
作為該項目的統一平臺,工業大數據平臺實現了工業大數據集成,利用其工廠信息全集成、多元工業數據、個性化數據DIY等能力,借助生產管理、設備管理等應用系統,對實際生產進行全景展示,對生產、成本、能源等異常點進行快速定位和具象化展示,實現了可視化動態畫面與焦爐區域數字孿生地圖的相互融合,將進一步提高操作人員安全規范化操控和排障能力,賦能企業數字化運維能力,推動焦化生產向數字化、智能化邁進。
來源:酒鋼新聞中心
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