錳二廠對生產車間設備設施系統升級
日前,錳二廠危化、服務、化合等生產車間對設備設施進行了維護保養和技改,使舊設備展新顏,并破解了影響生產的難題。
危化車間氨水制備區的3臺循環水冷卻塔已運行10年之久,部分配件腐蝕破裂,塔體表面銹蝕嚴重。車間負責人協調天元建筑公司對冷卻塔進行防腐處理,該車間維修工更換了塔內破損的3套百葉窗及2套布水器,并給塔體表面噴涂了防腐漆,延長了設備使用壽命。
服務車間壓濾機運行過程中,每3天需清理一次壓濾機淤泥,且每次清理時速度慢且員工勞動強度大,影響了正常生產。為解決這一問題,該車間負責人帶領員工討論并制定了改進措施,將壓濾機房門口原60㎝高的臺子破除后,用廢舊鋼筋做底部拉筋,注入混凝土硬化改造成斜坡,三輪車可直接停放在壓濾機下面。改造后,員工清理淤泥時,可直接裝入車內,極大地減輕了勞動強度。
為進一步緩解高溫天氣對電解槽溫控制的不利影響,該廠決定將電解槽循環水管出水管高度由1.5米降至0.2米,去除原虹吸管道上部的“幾”字彎,并在接近溜槽位置用PPR直接接頭將循環水接至溜槽內,從而加快循環出水流速,經機電、電解車間2天的集中攻堅已順利完工。目前,運行情況良好,解決了電解槽“高燒”難題。
化合車間中性液溫度持續上升,對產品質量和生產效率存在一定影響。該車間決定采用軸流風機進行降溫。機電車間在中和、制液工段的中性液溜槽上,每隔5米共安裝9臺軸流風機,使中性液的溫度得到了有效控制。(來源:天元錳業)
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