中國鐵合金網訊:
呂志敏
(河鋼集團宣鋼公司煉鐵廠,河北宣化075100)
摘 要:目前宣鋼1號高爐已經處于爐役末期,爐缸炭磚溫度升高,威脅安全生產,風溫偏低,爐況順行程度差,影響技術經濟指標的改善。通過研究、探索,不斷上下部調劑,改善了爐況順行程度,較好地解決了強化冶煉與安全生產、低風溫和降耗的矛盾,提高了生鐵產量,改善了技術經濟指標,達到了安全、低耗、高產的目的。
關鍵詞:上下部調劑;護爐;低風溫;指標改善





由于爐體水量已經用至最高,沒有調節余量。高效綜合護爐措施如下。
1) 提高鈦負荷,整體護爐。4月22日配加鈦礦1.5”批,25日增加至2.01/批,并PB塊礦由11%逐步減少至5%,提高鈦負荷至高于8 kg/t(Fe)以上。
2) 調整高爐操作參數。生鐵譏Si)由0.25%~0.40%提高至0.35%~0.50%,爐渣堿度提高至1.20-1.25倍,促進鈦還原,生鐵w( s 低于0.025%,生鐵一級品率M95%,利于形成保護層。
3) 加強鐵口維護。鐵口深度控制在3.0 m至3.2 m,嚴禁潮鐵口出鐵、悶炮操作,杜絕燒鐵口,保持全風高壓堵口率,維護鐵口泥包完整。
4)堵風口護爐。4月27日爐缸炭磚厲旳溫度升高至563℃,水溫差0.5℃,熱流強度達到了 17 000 kcal/(h,m2),休風堵27號風口,并且加長至635 mm, 送風風口面積由0.328 5 m2縮小至0.319 0 m2。
本次護爐操作特點是:
1) 由于工藝布置特點,在2017年前高爐護爐時,提高燒結礦TiO2、提高入爐鈦負荷進行護爐操作的同時,其它兩座高爐也提高了鈦負荷,對不需要護爐的高爐造成一定程度的影響,存在著“一人感冒,全家吃藥”的弊端。
2) 2017年之前,爐缸炭磚溫度升高至400 ℃以上時,才采取護爐措施。2018年以來煉鐵廠1號高爐或2號高爐在爐缸炭磚溫度低于400℃內并溫度上升速度較快接近400℃時,使用鈦礦護爐,重在預防。
3) 2018年護爐時鈦負荷提高至8~10 kg/t,生鐵中w(Ti)超過0.080%即可,同樣再配合其它措施,使“猛藥”變成了“緩藥”,克服了鈦負荷過高過度護爐造成高爐操作難度大的弊端。
4)由于改變了護爐觀念,針對需要護爐的高爐直接用鈦礦護爐,重在預防,使得高爐操作難度變小,對技術經濟指標影響變輕,只有堵風口風量下降時每天產量下降約200 t以內,焦比、燃料比基本沒有升高,較好地解決了護爐與強化的矛盾,護爐效果良好,護爐成本低。

經過一系列的高效綜合護爐措施后,爐缸炭磚厲毀溫度升高趨勢得到了有效遏制,轉入安全生產。此次護爐歷時23天,時間短,護爐期間、護爐結束后技術經濟指標良好,效果良好。經過一系列的綜合護 爐技術后,爐缸炭磚厲旳溫度下降,5月15日后溫度低于290℃,降低至安全范圍內,在較短的時間內消除安全隱患。
宣鋼2號高爐在爐型、原燃料條件等方面與1號高爐基本上相同,2016年5月護爐29天,產量降低800-1 000 t/d,焦比升高16 kg/t,燃料比升高26 kg/t,損失較大。與宣鋼2號高爐護爐比較,宣鋼1號高爐高效綜合護爐技術取得了成功。
5 結語
宣鋼1號高爐2018年取得了巨大進步,高爐在爐役末期、風溫水平低的情況下,通過上、中、下部操作制度的調整與匹配,較好地解決了強化和護爐、低風溫和降耗的矛盾,高爐各項技術指標也有新突破。但是,風溫比全國同類型高爐平均風溫低100℃。
內容轉自冶金信息裝備網
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