中國鐵合金網訊:造成電極事故的原因很多,但總結起來可歸納為三點:操作原因、設備原因和電極糊的質量。電極糊作為自焙電極的原料,引起電極事故的概率較低,只占事故原因的10%?20%,絕大部分電極事故都是因不嚴格按工藝操作規程規范操作、設備帶病作業、長時間得不到維護和保養所致。
電極硬斷是燒結好的電極在導電夾以下的部位發生斷裂。
硬斷通常先有局部小裂縫發紅,后來越來越亮,瞬間發白打弧折斷,斷時有耀眼的弧光和響聲,電流表忽然回零。
之前我們也說過很多關于電極軟硬斷的原因及處理措施,今天的文章里附帶不同的案例說明。
造成電極硬斷的原因
①電極糊質量不好
電極糊灰分含量高,導電性能差;揮發分含量過低,黏結性差,焙燒后強度差;電極糊軟化點低或揮發分含量偏高,液體糊柱太高(液體糊柱應在1.0?2.0m),造成電極糊分層。
電極糊灰分含量越高,燒結后的電阻就越大,導電性能就越差,,電爐超負荷大電流運行,截面電流遠遠超過電極承受的最大電流,電極就會過燒發亮而硬斷;電極糊揮發分含量過低(在9%以下)電極糊在焙燒過程中黏結劑太少,骨料之間的黏結力差,強度差,易產生硬斷事故;軟化點過低,電極糊在燒結過程中就會糊柱過高,造成骨料和黏結劑分層,而產生硬斷:揮發分含量太高,焙燒出電極的氣孔率大,強度差,也易發生電極硬斷事故。
【案例】四川某電石廠12500kVA的開放式電石爐上,因其三相電極系統沒有密封大套,錐形環銅瓦完全暴露在料面以上,電極周圍輻射溫度高,三相電極燒結速度很快,經常出現電極過燒,銅瓦和電極接觸不好,經常打弧,最多時三臺爐一年曾打壞銅瓦180多塊。后來將電極糊揮發分含量提高到16.5%,就造成電極糊骨料和黏結劑分層,電極壓放到骨料時電極就過燒硬斷,壓放到黏結劑時就流糊軟斷,反復惡性循環,出了不少電極事故。后來停產進行了設備改造,將三相電極全部裝上了水冷密封套,電極糊揮發分含量從16.5%降低到11.5%,改造后臺爐三相電極均轉入正常生產,再也沒有發生過電極過燒或銅瓦打弧而燒壞銅瓦;也沒有發生過電極糊分層,出現的硬斷、流糊和軟斷事故。生產步入正常軌道,產量大幅提高,各種消耗大幅降低。
②加糊方式不合理
電極糊受灰塵污染或將雜物加入電極筒,電極筒沒有加蓋,灰塵落入筒內,使電極糊分層;不按工藝要求的高度和次數添加電極糊,造成電極糊糊柱過低,沒及時添加電極糊,筒內冒黃煙,揮發分己揮發完,上、下電極糊粘接不上;糊柱過高,造成懸糊,未及時處理下來。
【案例】內蒙古某電石廠16500kVA電石爐,上料系統除塵差,料倉又在三相電極筒上方,因電極筒沒有加蓋,料倉漏料后將粉末落入電極筒內,過一段時間,電極壓放到銅瓦以下,就會在瓦尖齊齊硬斷,斷口非常平整,后來才查出是電極筒內落入了爐料粉末造成的,在三相電極筒上加了蓋后,問題就得到解決。云南某電石廠30000kVA的密閉電石爐在新開爐時,將三相電極糊柱一次就裝在導電夾以上8m,送電后兩天時間測量三相電極的糊柱都不變化,發現懸糊,有兩相電極割開把持筒、電極殼處理了下來,有一相很難處理下來,直至電極筒內冒黃煙,揮發分完全揮發了,造成上下粘接不上而硬斷。內蒙古某電石廠25500kVA電石爐,春節三天時間,操作人員加糊后回家過年,無人按時加糊,管理人員又不在現場,導致三相電極糊柱都過低冒黃煙,后來發現再加入電極糊為時己晚,原來的電極糊己經燒結,上下粘接不上,三相電極到底環下全部硬斷。
③工藝操作原因
不按工藝要求控制、壓放電極使電極過長,又不按時壓放電極,使電極長時間過燒,強度差,自重大拉斷電極;不按工藝要求按時壓放電極,操作電流(二次電極電流)偏高、操作電壓(二次電極電壓)偏低、功率因數低、有功功率差,電極燒結大于消耗,使電極長時間處于過焙燒狀態,強度差,發生硬斷;長時間停爐后不按工藝規程要求送電,送達的電流、負荷上升過快,使電極表面和心部溫度梯度大,熱應力產生的微細裂紋貫穿造成電極硬斷;長時間停爐后沒有按工藝要求保護電極、活動電極,致使電極粉化、氧化嚴重、截面變小,或使電極粘死,送電時拔斷電極,或送電負荷、電流過快,熱應力大,電流超過截面承受的電流密度,擊斷電極:熱停爐次數頻繁、時間長、爐況不正常,引起的電極硬斷事故;先發生漏糊、抽心或軟斷,后因粘接強度不夠而硬斷。
【案例】云南某電石廠33000kVA密閉電石爐開爐快兩年的時間,始終沒有掌握好電極工作端的長度,二次操作電流偏高,在95?120kA,二次檔位又開不起來(低電壓),功率因數只有0.4?0.6之間,有功功率偏低,只有13000?16000kVA,無功功率達18000?21000kVA,三相電極長時間處于過焙燒狀態,要么電極過長硬斷,要么電極到上限又燒壞電極筋翅壓不下來,人工炸斷,生產非常被動,一直不正常,后來把電極電流控制在75kA以下,電極工作端長度在2.3m以下,有功功率達25000kVA以上,功率因數為0.85,電極過燒硬斷、燒筋翅等問題全部迎刃而解,單月產量達5000t以上,之后就逐步步入了正常軌道。貴州某電石廠20000kVA電石爐,因電價因素避峰生產,白天停爐12h,晚上生產8h,停爐后不注意對電極的保護,長時間停爐后,復電電流和負荷在不到2h就送滿,電極因溫度變化太快,產生熱應力而容易硬斷,達不到避峰的效果,一次因動力電停,沒有活動電極而使電極粘住,高壓送電提電極時將一相電極拔斷。后來改變了送電方式,先用星接低壓低負荷送2h,等三相電極完全發紅后,改為角接高壓送至滿負荷,避免了提電極拔斷電極,也很少發生電極硬斷事故,真正達到了避峰生產的目的。
④設備原因
電極的把持器系統不同心、不垂直,同心度、垂直度超過設計誤差,壓放電極時折斷電極:電機筒制作不合格,對接的精度達不到工藝要求,致使電機筒上下不同心、垂直,壓放電極時拆斷電極;接觸元件的夾緊力不按設計要求調整或長時間運行,磨損、拉傷嚴重,導致電極殼筋翅和導電元件的接觸面積過小,致使電機筒筋板接觸不好發熱,造成電極提前過燒,到導電夾以下硬斷;把持系統設備不絕緣,連電發熱致電極過燒,從導電夾往下發生硬斷。
【案例】內蒙古某電石廠8臺33000kVA的電石爐7臺爐電極使用都很正常,唯獨有臺爐的相電極經常發生硬斷事故,很長時間找不到原因,后來檢査設備發現壓放電極時6個壓放油缸不同步且扭動厲害,才發現是電極把持系統不同心和垂直造成的,壓放油缸和電極接觸元件不同心,偏茇超過1cm以上,后經過檢修校正,徹底解決此相電極經常硬斷的問題。云南某電石廠30000kVA的電石爐,運行3年多,設備絕緣老化嚴重,接觸元件表面與電極筒筋翅接觸部分全部是劃傷成3mm的槽,無論夾緊力如何調,元件和筋板始終發熱,絕緣又老化,電機筒直接與把持筒導通,4臺爐經常發生電極過燒、燒筋翅、硬斷事故,1臺爐元件經銑床加工,三相電極絕緣徹底更換后,存在的問題徹底解決。
電極硬斷預防措施及處理方法
①嚴把電極糊質量關,與有實力、原料質量穩定、生產工藝先進、管理思路超前、具有最佳的性價比的商家合作,做到質量穩定,招標和爐型、操作工藝匹配良好,并根據工藝條件發生變化適時微調。
②做好電極糊的管理工作,防止電極糊在存放、轉運及加入過程中的二次污染;嚴格按照工藝要求控制糊柱高度,添加糊柱防止懸糊、缺糊的發生。
③嚴格工藝紀律,規范操作,防止因不按操作規程操作引起的各種電極硬斷事故。
④及時排除設備故障,嚴禁設備長時間帶病作業造成電極硬斷事故。
⑤發生硬斷時立即停電,斷頭小于800mm,無法拉出,可壓入爐底,重新壓放一段電極焙燒,電極燒結好,再逐漸轉入正常生產;斷頭長度大于800mm,銅瓦式的電爐可松開壓力環和上下抱閘,倒夾起電極斷頭先行生產,等電極消耗短了再處理,壓放電極焙燒一段時間,轉入正常生產。組合式把持器爐只能爆破拉出,壓放一段電極焙燒后,轉入正常生產。
內容來源:礦熱爐
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