中國鐵合金網(wǎng)訊:近日,隨著懸浮磁化焙燒生產(chǎn)線201小時的連續(xù)運行,酒鋼粉礦懸浮磁化焙燒工藝技術(shù)取得重大突破,開創(chuàng)了懸浮磁化焙燒技術(shù)大規(guī)模工業(yè)應用的先河,同時也標志著酒鋼成功攻克世界級難選鐵礦石高效利用難題。
據(jù)悉,酒鋼鏡鐵山礦石屬于世界級復雜難選貧氧化鐵礦石。經(jīng)過三代選礦人幾十年的技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)實踐,形成了“塊礦豎爐焙燒—弱磁—反浮選、粉礦強磁選”的生產(chǎn)工藝流程。2007年,塊礦系統(tǒng)通過鐵精礦提質(zhì)降雜改造,精礦品位首次突破60%,但粉礦強磁選工藝多年來一直沒有重大突破,精礦質(zhì)量差、金屬回收率低,致使酒鋼寶貴的礦石資源流失于尾礦中,成為長期困擾酒鋼發(fā)展的資源短板。
面對難選氧化鐵礦石的高效利用難題,磁化焙燒是有效的工藝技術(shù)。2016年,酒鋼通過對此項技術(shù)的跟蹤、試驗與可行性研究,決定啟動粉礦懸浮磁化焙燒選礦改造一期工程,建設一條年處理粉礦165萬噸的懸浮磁化焙燒生產(chǎn)線及其配套設施,為高效利用難選氧化鐵礦石資源開辟新的途徑。
酒鋼宏興股份公司粉礦懸浮磁化焙燒選礦改造一期工程于2016年8月1日開工建設,去年3月開始熱負荷試車。歷經(jīng)多次優(yōu)化改造和40多次投料調(diào)試,項目團隊不斷攻克“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù),生產(chǎn)線于今年11月16日開始全線投入生產(chǎn)。經(jīng)過201小時的連續(xù)運行,各工藝環(huán)節(jié)全線貫通,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,主要工藝指標基本達到設計要求,目前已進入工藝參數(shù)調(diào)試與優(yōu)化階段。
“項目從工藝設計到設備選型都存在著風險和難度,作為第一個‘吃螃蟹’的人,我們沒有成熟經(jīng)驗可以借鑒。”酒鋼宏興股份公司選燒廠廠長陳毅琳介紹說。初步調(diào)試結(jié)果表明,磁化焙燒效果良好,粉礦金屬回收率從原來強磁選工藝的65%以下提高到85%以上,資源利用效率大幅度提高。
關(guān)于酒鋼
酒鋼始建于1958年,是國家最早規(guī)劃建設的第四家鋼鐵聯(lián)合企業(yè),也是我國西北地區(qū)建設最早、規(guī)模最大、黑色與有色并舉的多元化現(xiàn)代企業(yè)集團。鋼鐵產(chǎn)業(yè)具備年產(chǎn)1000萬噸鋼(其中不銹鋼120萬噸)的生產(chǎn)能力。2019年位列中國企業(yè)500強第199位,中國制造企業(yè)500強第85位。
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