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含鎂包芯線的應用技術

  • 2018å¹´10月10æ—¥ 08:57
  • 來源:中國鐵合金網

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  • 關鍵字:含鎂包芯線
[導讀]包芯線中鎂的配入量、脫硫和脫氧、喂線深度、不同規格包芯線的喂線速度、吹氬和喂線、脫硫率和溫降、社會效益和應用前景。

隨著AH36,16MnR等鋼種新標準的實施,對與鋼中硫含量的規定更加嚴格了,許多中小型轉爐煉鋼廠(爐容量50t以下),由于受各方面原因的制約,爐前沒有鐵水預處理工藝,造成轉爐生產對硫含量難以控制,達不到新標準要求。鐵水用噴鎂粉脫硫是目前效率最高、環境污染最小的新工藝,國內寶鋼、本鋼等已成熟使用。該技能是向鋼包喂入含鎂包芯線脫硫,取得了良好的冶金效果。

1.包芯線中鎂的配入量。用鎂粉對鋼液進行脫硫處理。驗證了鎂是一種很好的脫硫劑,最高脫硫率可達64.5%。隨鎂單耗的增加,脫硫率出現下降趨勢,原因是隨鎂粉加入量增加,鋼水出現了較大噴濺,鎂的收得率大幅下降。

2.脫硫和脫氧。含鎂包芯線處理鋼水,根據喂線脫硫的要求,控制鋼中氧含量是有效脫硫的先決條件。

3.喂線深度。為了盡可能提高合金利用率,保護包底,喂線深度應控制適宜。

4.不同規格包芯線的喂線速度。喂線速度適宜參數的確定很重要。當喂線速度偏高時,喂入鋼包深部的芯線反應過于激烈,引起鋼水濺出;當速度偏低時包芯線易在鋼水表面燃燒,影響冶金效果。

5.吹氬和喂線。通常認為喂線的同時進行底吹氬攪拌可促進鋼液的流動,為脫硫提供良好的動力學條件,但在實際中多個爐次的結果與上述觀點相悖,喂線同時底吹氬的一些實驗爐次出現了鋼液面劇烈波動、影響生產操作,同時脫硫效果不甚理想。

6.脫硫率和溫降。生產結果表明,采用本工藝可將轉爐出鋼前的硫含量w[S]由約0.035%脫至0.020%以下。脫硫率有高有低,脫硫率較低的爐次主要是因為出鋼過程中下渣量較大,帶入大量的轉爐終渣,導致鋼包頂渣w(FeO)含量和鋼液w[O]含量偏高,從而降低了脫硫效果。

7.社會效益和應用前景。從脫硫熱力學分析,爐前鐵水預脫硫比鋼水脫硫既經濟又可行,但鐵水喂線脫硫后必須扒除爐渣,否則,脫硫清在轉爐高氧化氣氛下將產生嚴重回硫,增設扒渣站及相應設備對中小型轉爐廠無疑是個負擔,長遠來看也不符合國家限制中小型轉爐發展的政策導向。

  • [責任編輯:張德眾]

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