2017年12月31日下午,桂林平鋼鋼鐵有限公司與普銳特冶金技術(中國)有限公司舉行120噸量子電弧爐合同簽約儀式,項目總投資9.65億元,對我縣縣域經濟發展和工業節能減排優化升級具有重大意義。
簽約儀式在縣委五樓常委會議室舉行,縣人民政府副縣長楊林葵、平鋼鋼鐵有限公司與普銳特冶金技術(中國)有限公司的領導嘉賓參加簽約儀式。
據了解,EAF-120噸電弧爐系德國西子門公司最新研發的高效、節能、環保型電爐,最大特點是帶有廢鋼連續預熱系統及配套最先進的環保設施,噸鋼電耗及環保排放行業最低。電弧爐項目總投資9.65億元,建成量產后年產值達50億元以上,稅收2億元,新增就業崗位400多個,可生產最高強度HRB600E抗震建筑用鋼材,填補了桂林及周邊地區無高強度特種鋼材市場空白。
主要優點
1)能耗≤280kw/h;
2)加料到出鋼時間僅33min;
3)加料出鋼及出鋼口填充均在通電條件下進行;
4)100%廢鋼預熱,能量直接回收減小了變壓器容量;
5)創新性設計的廢氣處理系統優化了環保效果;
6)以最低的閃變達到真正的平熔池操作,即使在弱電網的條件下也能達到高產能;
7)總生產成本降低20%;
8)全自動方案,無天車動作,降低了移動荷載的危險性。
優化設計
1、升降機系統裝入廢鋼
利用帶溜槽的升降機系統將廢鋼從地下傾卸站裝入電弧爐不需要使用天車或廢鋼料籃。根據準確的冶煉周期和加料時間,可以采用全自動操作。
2、 預熱系統的改進設計
梯形豎爐設計加上保持系統的改進設計改善了廢鋼的分布和廢氣的流動路徑,優化了傳熱效果,避免了廢鋼在豎爐內發生粘結和堵塞。
當廢鋼預熱后,手指被拉向豎爐側壁方向而打開。而且手指能夠在加料后立刻合攏以裝入并預熱下一批廢鋼。所有這些操作均在通電狀態下完成。固定式爐蓋/豎爐結構,避免裝入廢鋼時對水冷部件造成沖擊。
3、 真正的平熔池操作
大量廢鋼熔煉以最低的閃變達到真正的平熔池操作,而且提高了預熱效率。加上電弧爐先進無渣出鋼系統(FAST—虹吸設計),這種新型電弧爐方案能夠在通電期間進行加料、出鋼和出鋼口填充等操作,實際上消除了斷電時間,從而將出鋼到出鋼時間縮短到最低程度,顯著提高了產能。
4、減少電弧爐動作
由于整個豎爐結構均采用固定安裝方式,必須移動爐殼進行出鋼和扒渣操作。具體方案是將爐殼安放在帶有液壓缸和導向裝置的底座上,從而能夠雙向(出鋼口側和渣門側)傾動。
5、廢氣處理方案
廢氣處理系統改進了廢氣流動方式,大大提高了密封性,特殊的煙罩保證了加料時灰塵和廢氣排放物不會外溢。該方案滿足了將來的環保要求,而且無需安裝廠房天篷。
- [責任編輯:tianyawei]
評論內容