中國鐵合金網訊:木炭是工業硅冶煉最佳的還原劑,但隨著國家環保法律、法規的修訂和頒布實施木炭原燃料緊缺,價格上漲,如不盡快發展新的代替燃料,將嚴重制約企業的生存和發展。
2013年初,針對硅冶煉生產實際,云南永昌硅業公司成立以總經理為組長的石油焦、洗精煤、木炭結合熱壓的還原劑的代替攻關小組,制定了相應可行的措施,開展了大量的科技攻關試驗工作,并取得了歷史性技術突破,使爐況基本穩定、生產正常運行。此外,為緩解木炭外購困難且價格較高的難題,進行木炭干餾炭化試驗,制作了2.65立方炭化爐3臺,3.82立方炭化爐1臺,已完成小試及中試研究工作,產出木炭9.52噸,產出的木炭無炭頭且粒度均勻,理化質量均優于外購木炭,揮發份:14.17%,灰分2.95%,固定碳82.88%,鐵1.04%。木炭配比從100%到70%到50%再到10%,還推出了《全煤全焦方案》,摸索出了準確的木炭炭化技術參數和經濟指標,此次技術的攻關和突破決策,為企業穩定生產提供了重要的信息和科學依據。
永昌硅業公司在木炭使用上已能達到80%以上的替代量,且能取得良好的經濟技術指標,產品質量不受影響,特別是今年8月16日公司冶煉廠共產出工業硅278.553噸,平均每臺爐產量55.7106噸,其中4號爐在木炭配比20%的情況下,當日產量64.383噸。電單耗10169度/噸,硅石單耗2.229噸/噸,炭單耗0.762噸/噸,生產成本7590.76元,為公司的持續良好發展奠定了堅實的基礎。
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:tianxiao]
評論內容